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项目管理论文范文深埋低桩承台双壁钢围堰设计

发布时间:2013-12-13 17:06:24更新时间:2013-12-13 17:06:48 1

  东莞市东江梨川大桥工程起点为高埗镇莞潢路,终点顺接东江大道与红川路,是联接东莞市区与东江北部地区高埗镇和石碣镇的重要通道。本项目全线主要包含三个大型互通立交,两座跨江大桥,主要有中堂大桥引桥段、高埗立交、中堂水道主桥95m+168m+95m低塔斜拉桥)、庆新路立交、东莞水道主桥(单跨138m独塔无背索钢砼混合梁斜拉桥)和东江大道立交。道路全长为2.294公里。

  摘要:双壁钢围堰是深水基坑施工常用的支护方式,由于其隔水性能良好,受力简单明确,方便施工,得到了广泛的应用。本文以梨川大桥中堂水道主桥的双壁钢围堰为例,简要说明低桩承台双壁钢围堰的设计和施工。

  关键词:低桩承台双壁钢围堰,方案比选与设计,电控整体下放

  1工程概况

  梨川大桥中堂水道大桥为95m+168m

  +95m跨塔梁墩固结体系预应力砼矮塔斜拉桥。14#、15#墩是中堂水道主桥的两个主墩,主墩基础由12根D250cm嵌岩桩组成,桩长31~39m。承台规格为20.1m×14.9m×4.8m(横×顺×厚),承台底设有2m的C25砼封底(底标高-10.8m),考虑到增加主墩的高度和减小阻力影响,将承台沉入河床以下穿过强风化层且嵌入中风化砂岩层,承台底标高-8.8m。

  2方案比选

  承台施工的方案和方法很多,综合考虑方案的安全性、经济性、施工工期和施工可操作性,可以选择不同的施工方案和施工方法。目前的施工方案主要有:钢板桩围堰施工、先桩基后基坑再双壁钢围堰施工、先基坑后双壁钢围堰再桩基施工、先基坑后桩基再双壁钢围堰施工等。

  本桥原设计图纸主墩基础施工程序:施工临时便桥,搭设水中施工平台→插打主墩钢护筒,施工主墩桩基→套箱或围堰施工→主墩承台施工。

  上述方案存在主要问题是由于本桥主墩承台埋置太深,需要穿过整个强风化岩层,地质又是泥质砂岩,主墩桩基完成以后,再进行基底的清挖是相当困难的,且要将强风化岩以下3~4m清挖干净,必须进行微爆破清挖作业,其施工进度是相当缓慢,无法保证工期需要。

  经方案比选,确定主桥14#、15#主墩基础采用先进行水下开挖和炸礁施工,再搭设施工平台进行水上桩基施工,最后采用双壁钢围堰法施工承台。

  具体的施工程序如下:

  施工前期准备→河床表层水下挖掘→强风化层水下爆破开挖→水下深基坑清底→搭设桩基施工钻孔平台→主墩桩基施工→部分拆除钻孔平台→拼装双壁钢围堰→接长桩护筒并安装吊架→安装沉降系统→利用电控系统整体下沉围堰至设计标高→水下砼封底→拆除吊架及沉降系统→抽水、切割桩护筒、破桩头→承台钢筋安装→浇筑承台砼。

  3双壁钢围堰设计

  3.1双壁钢围堰结构设计

  中堂水道大桥14#、15#墩双壁钢围堰内壁尺寸为20.1m×14.9m,壁厚0.8m。钢板厚度8mm,横向加劲肋用∠50×50×5角钢,间距0.35m,竖向主龙骨采用∠70×70×6角钢加劲框,间距0.8m。

  考虑到加工、运输和施工方便,钢围堰采用分节段方式制作。在高度方向分为3个节段,自下而上分为3m+5m+5m;平面分14块(纵向3块、横向4块),单块最大重量为6.3t,单位用钢量为240kg/m2。块与块之间采用高强螺栓连接,块间连接法兰竖向用20mm厚钢板、水平方向用10mm钢板,法兰之间垫10mm的橡胶,并双面涂刷胶水,以加强止水效果。

  围堰内砼封底厚度2m,砼顶面高程即为承台底面高程,舱壁砼填充高度为5m。

  3.2双壁钢围堰结构计算

  3.2.1设计荷载取值

  静水压力(三角形分布)最大值为:103kpa。

  计算断面流速为2.7m/s,流水压力为:3.72kpa。

  年平均风速为2m/s,风压力为:1.76kpa。

  计算中,同时考虑静水压力、流水压力、风压力及其他施工荷载。

  3.2.2设计荷载组合

  水平荷载:静水压力+流水压力+风压力+其他。

  垂直荷载:围堰自重+舱壁砼+封底砼+浮力+其他。

  3.2.3设计工况

  最不利的工况为封底砼完成后,围堰内抽干水至封底砼顶面时,围堰内外形成水位差的状态。本设计以此状态来验算钢围堰结构是否安全。

  3.2.4结构检算

  经钢围堰抗浮检算,抗浮安全系数为3.22;在围堰内部从封底砼顶面开始,每隔2.5米设置内撑一道,每道内撑设置为横桥向2道、顺桥向3道φ325钢管。

  4双壁钢围堰施工

  4.1水下基坑开挖与炸礁

  水下基坑开挖选用反铲船一艘和开底自航运泥驳两艘,反铲船长18m,宽8m,型深2m,配备加长臂400钩机一台;每艘运泥驳仓容70m3/150×2匹马力。

  水下炸礁为300t漂浮式炸礁船,满载排水量300t,配6台地质钻机。

  水下钻孔孔位成梅花状布置,孔距2.5m,排距2m,孔径125mm,采用非电毫秒塑料导爆管微差起爆网路。

  4.2钢围堰的制作与拼装

  单个钢围堰块件在现场进行加工制作。钢围堰制作平台用钢管和型钢制作,尺寸为20×8m。

  在制作过程中,须进行以下检验:焊前检验、焊接过程中的检验、焊缝外观检查、水密性试验。

  双壁钢围堰的制作着重控制尺寸和焊缝质量,保证围堰的拼接侧板有良好的水密性。

  4.3吊架与吊放系统

  吊架采用桩护筒接长作为支撑,护筒顶架设纵横向双层贝雷片桁架作为承重构件,贝雷片上部安装14台电动卷扬机及滑轮组组成吊放系统,电动卷扬机通过电动控制开关柜进行控制。钢围堰的升降系统由14台5T电动卷扬机及32T滑轮组组成(1台JK-5电动卷扬机配备一个定滑轮、动滑轮组成一个起吊单元)。

  一个双壁钢围堰的最大重量为280t,每个滑轮组承受的重量为280/14=20t,卷扬机承受的牵引力为2.2t。卷扬机的安全系数为5/2.2=2.27。

  4.4整体下水

  在正式吊装前一周,观察东江水位的涨退潮情况,确认东江水流速最低时的时间点。在拆除全部底部支撑型钢后,钢围堰通过总控制柜控制依靠自重进行整体下放,时间约20min,实际整个过程顺利,有效地保证了下放过程的安全,达到了预定目的和效果。

  经定位测量,整体钢围堰的偏差为3cm。

  4.5水下砼封底

  4.5.1钢围堰堵漏和清底:钢围堰就位后,通过潜水员在水下对围堰底部的外侧进行砂包堵漏,检查基坑底的平整度和泥浆堆积等情况,保证封底的完整性。

  4.5.2填充内舱:在钢围堰内舱里填充5米高的C25砼,将底节钢围堰及接缝填充密实,增加钢围堰的刚度和减少接缝渗水。

  4.5.3优化水下封底砼配合比:C25水下砼配合比水泥用量增至500kg/m3,粉煤灰单方增至70kg/m3,砼初凝时间控制在10小时。由于水下砼的流动性较好,水下流动半径达到8m左右。

  4.5.4导管布置:整个水下砼封底共设置导管14根,其中由于顶部吊装平台的阻碍,靠栈桥平台较远的7根导管顶部接口设置在吊装平台顶面,其余7根导管口设置在钢围堰顶部平台位置。

  4.5.5水下砼灌注:整个水下砼灌注时间约16小时,总砼方量为420m3,采用一台臂长60m的砼泵车进行连续供料。在灌注过程中,技术人员及时测量砼面的高度,保证砼封底厚度及高程满足设计要求。

  4.6钢围堰的抽水及支撑

  在钢围堰抽水时,要随时观察变形情况,确保钢围堰的整体完好性,不变形、不大量渗水,同时根据设计图对钢围堰逐节进行加固支撑,加固支撑高度为2.5m。

  围堰抽水完成后,检查封底砼效果(包括平整度、渗水情况)和钢围堰的接缝抗渗效果。经现场检查,封底砼无裂缝和渗水,平整度符合设计要求。钢围堰接缝抗渗效果良好。

  结语

  通过计算与实际施工过程的对比,双壁钢围堰的设计与施工是完全相符,满足了承台与墩身施工的需求。在吊放过程中,节省了大量的人工和施工成本,保证了施工安全。

  参考文献

  [1]深水基础双壁钢围堰嵌岩施工技术[J].科技资讯,2010(03).

  [2]梁忠科.大型双壁钢围堰施工技术[J].山西建筑,2011(13).


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