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水利工程师论文水电站建设方向论文范文

发布时间:2013-10-10 13:54:50更新时间:2013-10-10 13:59:11 1

  摘要:#4机在运行过程中,调速器油箱油位下降,轮叶无法操作。进入水轮机流道检查发现泄水锥与转轮体的结合面漏油严重,解体发现泄水锥的法兰面变形严重,对其进行处理后,故障得以排除。

  关键词:水轮机,泄水锥,故障,排除

  引言:

  修山电站位于湖南省桃江县境内资水干流的下游,是资水干流倒数第二级。电站为河床式厂房,安装5台13MW灯泡贯流式水轮发电机组。水轮机、发电机组制造厂家均为天津市天发重型水电设备制造有限公司,水轮机型号为GZTF08B-WP-625型;发电机型号为SFWG-80/6630型;调速器采用武汉长江控制设备研究所的GLT-150K-6.3型PID调节可编程调速器。

  2009年3月,#4机组在运行期间发现调速器回油箱油位下降,尾水水面出现少量油膜,轮叶无法操作。进入水轮机流道检查后发现泄水锥与转轮体连接面漏油较大。

  1故障原因分析

  解体泄水锥后发现其与转轮体连接的法兰面发生变形。针对故障现象我们进行了细致的分析:轮毂油的压力约为0.2MPa,不可能导致泄水锥法兰面变形;结合轮叶无法操作的故障现象进一步进行检查,发现中操作油管脱落,轮叶接力器的进油与排油接通,导致轮叶无法操作。在处理#4机组操作油管脱落的检修工作中,发现由于中间操作油管脱落,受油器的导向头向上游侧发生了位移,将轮毂供油管的油孔与压力油连通,使得压力油进入轮毂,6.3MPa的压力油足以将材质为Q235钢的泄水锥法兰面压变形,这是导致泄水锥法兰面变形的主要原因。(附泄水锥法兰面变形示意图)

  2故障排除

  2.1处理方案

  方案一:采取临时性措施:将所有连接螺杆打紧,然后将泄水锥的辅板进行满焊,以达到阻止轮毂油外漏的目的。

  方案二:更换泄水锥。

  方案三:结合生产实际和设备现状,设法对发生变形的泄水锥法兰面进行加工处理,在保证机组能够安全运行的前提下,减少发电损失。

  2.2方案选择

  对以上三个方案进行全面的分析比较,我们认为:

  方案一易于操作,但效果不能保证,而且缺陷没有得到彻底解决,仍存在安全隐患,因此未采用。

  方案二可以彻底排除故障,但订购、生产、运输、安装泄水锥的周期长,对发电效益影响大,在没有其他方案的情况下,只能作此选择。

  方案三通过专业人员论证,能够保证安全运行,具有可行性。虽然实际操作过程复杂,且需要精确的实际操作,但经济性强。因此我们决定按照方案三执行。

  2.3方案实施

  为了彻底解决因泄水锥变形给机组运行造成的影响,确保处理方案成功,首先要掌握一些关键的数据,需要进行如下精确测量工作:

  泄水锥法兰面厚度为42mm;在整个法兰的圆周内,泄水锥的变量形并不均匀,最大的变形间隙有6mm,最小的地方约4mm。(附图片)得到上述数据支持后,开始实施处理方案:

  2.3.1法兰面的变形量最大为6mm,厚度为42mm,在加工削去6mm后,法兰面仍有36mm的厚度,强度未受大的影响。

  2.3.2为加强泄水锥法兰刚度,在泄水锥法兰背面槽内周长范围内均布12mm厚的钢板16地块(双面焊缝高6mm)。

  2.3.3将变形的泄水锥法兰面以止扣为基准点进行加工,通过机械方法将变形的法兰面变成平面。(附加工图)

  2.3.4加工时要精确找准泄水锥的中心点和基准面,保证所加工的平面与泄水锥的轴线垂直,保证加工精度。(误差小于0.02mm)

  2.3.5加工时要严格把握削切的程度,不得大于7mm,保证连接法兰面有足够的使用强度。

  2.3.6加工后平面要打磨平整,不能有毛刺,以保证密封效果。

  2.3.7在运输及拆装过程中保证泄水锥不发生碰撞,以免引起变形。

  3结论

  修山水电站贯流式水轮机4#机泄水锥法兰面变形故障的排除,经过事先理论论证,制定了完善的实施方案,并在处理过程中严格执行各个环节的要求,保证了整体质量。通过以上方法处理将加工好的泄水锥装复后滴油不漏。现已正常运行18个月,未见漏油现象,处理成功。希望本电站的处理方案能为同类电站故障提供较好的参考依据。

  参考文献

  [1]水电站机电设备的安装、运行及检修[S].北京:水利水电出版社.2005.

  [2]王明妃.新编水电厂设备安装、运行、维护、检修与标准规范全书[M].北京:水利水电出版社.2007.

  [3]天津市天发重型水电设备制造有限公司SFWG13-80/6630型水轮发电机安装说明


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