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核心期刊发表代理范文300WM机组运行中油质不合格的原因

发布时间:2014-07-25 15:00:46更新时间:2014-07-25 15:01:20 1

  神华米东电厂2号机组作为新疆首台300MW机组,自试运及投入生产以来,经常出现机组运行中主油箱油质不合格,油中水分含量大。

  摘 要:对于发电厂来说,机组润滑油系统是保证机组主要设备正常运行的重要系统,主要是供给汽轮发电机组各主轴承作润滑油,使轴颈和轴瓦之间形成油膜,减少摩擦损失,同时带走摩擦产生的热量以及转子传来的热量,保证调节系统和保护装置的正常工作,汽轮机油质的好坏与机组能否正常运行非常密切,油质变坏使润滑油的性能和油膜力发生变化,造成各润滑部分不能很好的润滑,结果使轴瓦乌金熔化烧毁;油中进水是油质劣化的重要因素之一,油中进水后,如果油中含有有机酸,则会形成油渣,若有溶于水中的低分子有机酸,除形成油渣外还有使油系统发生腐蚀的危险,所以,我们必须重视对汽轮机油质量的监督。

  关键词:核心期刊发表代理,润滑油系统,汽轮机油质,油质水分

  一、机组运行中润滑油系统进水原因

  一般情况下是由于汽轮机高中压轴封漏汽、轴封供汽压力调整不当、轴封减温水调整不当、轴封调整器工作失常,使蒸汽通过轴封间隙窜入轴承油挡进入油系统,或者冷油器水侧与油侧密封不严,冷却水通过密封不严处进入油系统。

  二、润滑油系统进水原因分析及采取的措施

  1.加强对油质的监督

  及时联系化学定期对油质进行分析化验,发现油中水分偏大时应立即联系检修进行滤油,分析原因并采取措施。

  2.及时排除油箱中的水分和污物

  侵入油系统的水分和污物,大都沉淀到油箱底部,因此,应定期将它们排除干净,以减少其不良影响。同时应经常使排油烟机处于运行状态,及时将油箱内的水及油烟气排除。

  3.加强冷油器的运行及维护

  由于2号机油系统冷油器为板式换热器,内部构造与管式冷油器不同,水侧与油侧分界面是靠板与板之间的密封来实现的,运行中应保证水侧压力及油侧压力在规定范围内。

  4.油中水含量超标

  2号机机组自试运及投入生产以来,经常出现机组运行中主油箱油质不合格,其主要是油中水含量超标。经过分析为低压缸轴封间隙过大引起,300MW机组高中低压缸轴封压力无法调整,这样就使蒸汽通过低压轴封间隙窜入轴承油挡进入油系统,使油系统中油中带水,造成油中水含量超标。在机组D级检修中,对低压缸前后轴封供汽管道上加装阀门,可对低压缸轴封供汽压力进行节流,在随后的2号机组运行中,在保证真空稳定的前提下,将低压缸前轴封节流10圈,后轴封节流至20圈,通过化学化验油质水分含量减少,效果较明显。

  5.机组冬季停运备用做好防寒防冻措施

  主机油系统油温低于20℃时,启动油泵运行并投入电加热器,加强监视,不致使油质劣化。

  6.机组正常运行中保证油温、油压在规定范围内

  机组启动冲转前保持油温35~45℃之间,油压在规定范围内。

  7.事故情况下轴封压力调整不当造成油中带水

  2号机组负荷在150MW左右轴封能够实现自密封,辅汽供汽门及旁路门关闭,当机组跳闸后,轴封供汽短时中断,开启辅汽供汽门调整不当,轴封压力过高,油中带水,使油质不合格,在以后的事故中及时投入辅汽,调整轴封压力在规定范围内。

  三、效果对比

  机组大修时,检修人员做到了“应修必修”“修必修好”的原则,严格执行检修工艺,特别是对汽轮机轴封进行了改造

  集控运行人员通过加强运行维护,精心调整、按章操作,提高设备的维护管理水平。有利地控制润滑油系统进水问题。

  目前,该厂2号机组的主油箱油质不合格的问题基本上得到了解决,2号机组在负荷低时 轴封不能实现自密封,需要投入辅汽调整轴封压力在0.03Mpa-0.04Mpa左右,联系化学化验油质,根据油质变化情况调整轴封压力最佳。

  通过2号机组的主油箱油质不合格的问题的解决,说明机组运行中的润滑油系统进水的问题,是可以有效进行控制的。近来关于机组的主油箱油质不合格的问题没有出现过,偶尔出现时,运行人员按照上述的查找和调整方法都可以解决,做到了润滑油系统无进水现象。

  四、结论

  经过调整,通过化学油质检验报告单的对比,汽轮机油中的杂质、水分逐步减少,利用这些方法来降低减少汽轮机油系统的杂质、水分是可行的。今后我们继续对油质的变化进行原因分析并判断采取措施,使机组的油质达到最好,消除对机组安全运行的各种隐患,只要我们员工齐心协力,共同钻研,拓展思维,充分发挥自己的特长,并将所学的知识应用于实践,用于发电设备安全运行,就能为天山电力长周期安全经济运行打下坚实的基础。


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